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煤礦篩碎設(shè)備存在的問題及粒度控制

作者:紅星機器時間:2016-03-15更新時間:2016-03-15

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目前,國內(nèi)煤礦篩碎設(shè)備存在許多問題,直接影響煤礦廠家的安全、穩(wěn)定運行。某煤礦生產(chǎn)廠家粗篩碎設(shè)備運行較為穩(wěn)定,出料粒度也在正常范圍之內(nèi),主要問題集中出現(xiàn)在細篩碎設(shè)備上,該廠要求原煤粒徑小于1mm和大于8.5mm不超過10%,1mm~2mm占50%,2mm~5mm占35%,5mm~8.5mm占10%。但其實際運行中出現(xiàn)超出要求范圍的大顆粒較多等現(xiàn)象。其主要原因有以下幾方面。

錘式破碎機

煤礦篩碎設(shè)備存在問題分析

1、錘式破碎機錘頭磨損嚴(yán)重

早期使用進口鍛造錘頭,雖然未發(fā)生斷裂現(xiàn)象,但是錘頭在破碎約13萬噸左右后就磨損嚴(yán)重,在錘式破碎機的主要工作部件,錘頭和破碎板磨損之后,一是錘頭質(zhì)量變小而破碎能力下降,二是打擊面由原來的平面變?yōu)閳A弧面而改變了沖擊角度。這在一定程度上原有的沖擊破碎變成了碾壓破碎,而且錘頭和破碎板之間的間隙是控制破碎粒度的重要因素。其結(jié)果,一是煤的粒度過大,二是降低了錘頭的撥料功能而使錘式破碎機的出力下降。

2、原煤及矸石比例較大

進入錘式破碎機的原煤粒度不能有效控制,而超出錘式破碎機能力范圍的大塊原煤直接進入錘式破碎機造成產(chǎn)品粒度超標(biāo)。一般在單級破碎系統(tǒng)容易出現(xiàn)這種情況。以沖擊破碎為主的錘式破碎機,其破碎比一般應(yīng)控制在10左右。超過破碎比允許范圍,將會造成產(chǎn)品粒度超標(biāo)或其出力下降。

3、錘式破碎機錘頭、反擊板磨損不均勻

錘式破碎機錘頭通過運行觀察有磨損不均勻現(xiàn)象,由于錘式破碎機入料不均勻,驅(qū)動側(cè)與非驅(qū)動側(cè)料流不均勻?qū)е洛N頭磨損成斜線,反擊板因材質(zhì)及工況原因表面出現(xiàn)凹凸不平現(xiàn)象,出現(xiàn)這兩種狀況后,即使將錘式破碎機間隙調(diào)到小粒度仍然超標(biāo)。

4、錘式破碎機錘頭經(jīng)常斷裂

出現(xiàn)錘頭斷裂的錘頭全部為國產(chǎn)鑄造錘頭,國產(chǎn)鑄造錘頭雖然硬度高,使用周期較長,但錘頭內(nèi)部經(jīng)常會出現(xiàn)氣孔,從而造成錘頭斷裂發(fā)生,錘頭一旦斷裂,粒度將無法保證。

錘式破碎機

5、細篩機篩分效率不高

細篩機篩分效率,無論是對錘式破碎機功效的充分發(fā)揮還是對保證產(chǎn)品煤達到循環(huán)流化床鍋爐所要求顆粒特性具有相當(dāng)重要的意義。但是目前國內(nèi)大部分電廠接受的煤或供給制煤系統(tǒng)的原煤中非礦物性雜質(zhì)較多,水分較高,常規(guī)的篩分設(shè)備不能發(fā)揮正常的篩分功能和效率,篩分分級效率很低。該廠使用矸石與煤泥混配摻燒,混配比例多數(shù)為5:3,當(dāng)水分為超過7%后篩分效率急劇下降,致使大部分煤全部匯集錘式破碎機,使得錘式破碎機會產(chǎn)生過負荷運行。

6、篩條縫隙變大

細篩機篩條拉筋間隔較大,運行過程中大顆粒煤卡到篩條中間,其余超標(biāo)粒度會從其間落下,致使入爐粒度超標(biāo)。

7、篩面粘煤護皮頂起

當(dāng)水分為超過7%后篩分效率急劇下降,篩面會粘煤嚴(yán)重,尤其靠邊上護皮處,當(dāng)護皮處粘煤淤積較厚時,粘煤會將細篩機邊緣護皮頂起,致使大顆粒煤從篩板側(cè)面落下,使入爐煤粒度超標(biāo)。

煤粒度控制措施

通過輸煤篩碎設(shè)備的運行分析,對癥找到控制煤粒度過大的措施。具體的控制措施如下:

1、從進入現(xiàn)場原煤入手,原煤矸石含量不能超標(biāo)(小于20%),大塊煤盡量控制,必要時在煤場組織碾碎大塊矸石。

2、原煤進入煤場后,通過煤溝或者筒倉,一定要和洗中煤混配均勻,發(fā)現(xiàn)大塊煤檢出,保證原煤粒度盡量均勻。

3、細篩篩條拉筋間隔較大,很容易使大顆粒煤卡到篩條之間使粒徑大煤漏過細篩,造成入爐煤粒度不合格,通過在篩條橫向之間增加拉筋使間距縮小,這樣大大減少了煤粒度過大幾率。

4、輸煤檢修定期檢查細篩和細碎,調(diào)整細碎間隙,檢查細篩篩條間隙和四周護板,同時錘式破碎機錘頭選擇質(zhì)量好、信譽好的供應(yīng)商。

錘式破碎機

5、錘式破碎機運行2周后進行導(dǎo)向運行,使錘頭磨損均勻。

6、調(diào)整布料器上部導(dǎo)流板,使入錘式破碎機煤流布料均勻,使錘頭磨損均勻。

7、控制混配煤水分低于7%,因摻配煤泥比例較大,控制水分7%以下粘煤能有所緩解。

8、每班上煤完畢后定期清理細篩篩面粘煤。

煤粒徑大對廠家生產(chǎn)效益的影響毋庸置疑,特別是燃用劣質(zhì)煤時一定要引起高度重視。本文我們通過從進煤源頭、上煤方式調(diào)整和對篩碎設(shè)備有針對性地整治,通過以上多項措施,很好地控制了入爐煤粒度,再沒有發(fā)生過類似煤粒度超標(biāo)而被迫停爐的事故。從而為鍋爐長周期安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行奠定了良好基礎(chǔ)。

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