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作者:紅星機器時間:2016-04-16更新時間:2018-09-11
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鉀長石除鐵主要有磁選、酸浸和浮選三種工藝。酸浸工藝雖然除鐵效率高,但除鐵過程雜質(zhì)較多,增加除鐵成本。浮選工藝主要處理黏土及細粒級礦物中的鐵礦物,較硬礦石除鐵效果差,有很大的局限性。磁選工藝流程針對鉀長石除鐵效果良好,下面本文采用磁選機對某鉀長石礦進行了除鐵提純工藝研究。
1、礦石主要元素分析
將鉀長石進行化學多元素分析,結(jié)果(w/%)為:Al2O3,15.82;SiO2,70.75;MgO,0.03;K2O,9.81;Na2O,2.25;CaO,0.31;Fe2O3,0.92;TiO2,0.02;燒失量,0.89。由礦石化學多元素分析結(jié)果可知,礦樣中主要元素是Si、Al、Na、K,次要元素是Fe、Ca、Mg、Ti。對陶瓷原料而言,礦樣中Fe、Ti的存在影響陶瓷的質(zhì)量,因此在選礦中應加以排除。該礦K2O含量較高,達到9.81%,K2O、Na2O綜合含量達到12.06%,可作為良好陶瓷原料,但原礦中Fe2O3含量偏高,造成原料白度較低,只達到9%左右,嚴重影響其開發(fā)與應用。
2、礦石礦物組成
該鉀長石礦含長石55%左右,含鐵礦物3%~5%;其余為黏土礦物。礦石中含鐵礦物有磁鐵礦、赤鐵礦、鐵黑云母及白云母中少量赤鐵礦等,大部分鐵礦物都是共生存在。
3、鐵賦存狀態(tài)
鐵以赤、褐鐵礦,磁鐵礦及含鐵礦物,如黑云母、角閃石等狀態(tài)存在。這些鐵礦物或呈單體狀態(tài)、或為磁鐵礦,以更微細顆粒嵌布于角閃石的解理縫內(nèi)或黑云母片之間,與這些礦物組成連生體或包體,嵌布于鉀長石顆粒間,或沿解理縫、微裂隙充填交代。另外,鐵在黏土中和細粒級中,顆粒越細,含量越高。云母在鉀長石中為重要礦物,多呈鱗片狀,風化的易攪拌分散。原礦中鐵主要以磁鐵礦和赤褐鐵礦形式存在,其Fe占有率為90.68%,其余含鐵礦物為云母、角閃石等硅酸鹽礦。
4、選礦方案的確定
強磁除鐵工藝路線具體方法為:原礦經(jīng)過破碎磨礦到-250μm全通過,經(jīng)過38μm標準篩脫泥,篩下的為細泥,篩上的進行磁選機除掉原礦中含有的少量磁性鐵及在采礦、破碎、磨礦中會產(chǎn)生的部分機械鐵;隨后進行磁選機二次除鐵進行過濾。
1、磨礦曲線
磨礦時間3min內(nèi),-150μm含量與磨礦時間呈線性關系,此過程中原礦易磨細;磨礦時間為3min時,-150μm含量接近80%;超過3min,磨礦越來越難。因此,在保證目的礦物與脈石礦物解離條件下,磨礦細度-150μm含量不宜超過80%。
2、磁選機沖次選擇試驗
為降低磁選機一次除鐵鉀長石的損失,也便于磁性礦卸礦,考慮用,大沖次達到拋尾目的。原礦中含磁性礦物較多,在一次中磁拋尾作業(yè)中,選擇采用3mm棒介質(zhì)好,在探索試驗時一次除鐵作業(yè)直接采用3mm棒介質(zhì)。原礦磁選機沖次試驗采用大沖次150次/分條件較好,在尾礦品位變化不大的情況下,其精礦品位高,拋尾量大。
3、磁選機二次除鐵試驗
磁選機除掉了大部分磁性鐵,剩下含鐵礦物為赤褐鐵礦,所以進行高場強對比試驗,沖次為100次/分,磁介質(zhì)為Φ2mm。得出,磁感應強度越高,除鐵率也越高,但是產(chǎn)率也越低,綜合考慮,磁感應強度為1.0T時效果理想。
在磁感應強度為1.0T時進行磁介質(zhì)對比實驗,磁介質(zhì)越細,除鐵率越高,但產(chǎn)率也越低,綜合考慮,磁介質(zhì)為2mm時效果理想,且沖洗更方便。
4、磁選機三次除鐵試驗
二次除鐵后產(chǎn)品含鐵量為0.34%,尚未達到要求,進行磁選機三次除鐵試驗。由于一次、二次除鐵時均開了脈動,三次除鐵時不存在夾雜問題,所以三次除鐵時不開脈動,即沖次為0,磁介質(zhì)為Φ1.5mm。隨磁感應強度增大,除鐵率也越高,且產(chǎn)率相差不大,故三次除鐵時磁感應強度選擇1.5T,產(chǎn)品含鐵量僅為0.07%。
5、磁選機擴大連選試驗
三次除鐵時強磁設備參數(shù)為:一次除鐵磁感應強度0.4T,沖次150次/分,磁介質(zhì)3mm棒介質(zhì);二次除鐵磁感應強度1.0T,沖次100次/分,磁介質(zhì)為2mm棒介質(zhì);三次除鐵磁感應強度1.5T,沖次0次/分,磁介質(zhì)為1.5mm棒介質(zhì)。在實驗室小試基礎上,完成了三次磁選機擴大連選試驗,試驗規(guī)模為每小時處理礦石50kg。連選設備有:(0.4T)中磁機,(1.0T)強磁機,(1.5T)高強磁機,Φ420×450格子棒磨機,Φ500×650攪拌桶。對1試驗產(chǎn)品進行檢測,結(jié)果(w/%)為:K2O,9.73;Na2O,2.26;Fe2O3,0.07;SiO2,71.72;Al2O3,15.57。白度為65.5%,除鐵率為92.4%。
通過三次強磁除鐵工藝,產(chǎn)品含鐵量降到0.07%,白度為62%以上,達到要求。該工藝特點是純磁選除鐵,不添加任何藥劑,環(huán)保。
通過擴大連選試驗,在實際生產(chǎn)中采用3臺磁選機,分別為2000(0.4T)、2000(1.0T)、2000(1.5T),生產(chǎn)指標得出,工業(yè)生產(chǎn)的白度為62%~63%,與擴大實驗65.5%相差2百分點。
實際工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)品白度低,主要是因為存在過磨,-74μm粒級占16.26%,該粒級產(chǎn)品白度低,導致整個產(chǎn)品白度低。工業(yè)生產(chǎn)過程中不可避免存在過磨現(xiàn)像,為了獲得更加理想的除鐵效果,需要對原生產(chǎn)工藝進行改進。原工藝主要問題是細粒級產(chǎn)品除鐵效果差,現(xiàn)對產(chǎn)品進行分級,-74μm粒級產(chǎn)品進高嶺土除鐵專用設備即磁選機除鐵,除完鐵后的產(chǎn)品白度為59%。根據(jù)上述試驗指標,對原有生產(chǎn)線進行技術(shù)改造,新工藝流程生產(chǎn)中增加一臺磁選機用于細粒級產(chǎn)品除鐵,產(chǎn)品白度為+74μm粒級白度為68%,-74μm粒級產(chǎn)品白度為59%。
本文通過對產(chǎn)品進行粒度分析,發(fā)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)品白度低于實驗室試驗白度,主要原因是生產(chǎn)過程中鉀長石過磨,改進生產(chǎn)工藝流程后,生產(chǎn)出高品質(zhì)長石產(chǎn)品,+74μm粒級產(chǎn)品白度為68%,-74μm粒級產(chǎn)品白度為59%,解決了原礦過磨問題。