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風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)存在的問題及其技術(shù)改造效果

作者:紅星機(jī)器時間:2015-04-01更新時間:2015-04-01

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風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)是粉煤灰加工的關(guān)鍵環(huán)節(jié),但是根據(jù)我們實(shí)際調(diào)查發(fā)現(xiàn),很多廠家在這一環(huán)節(jié)生產(chǎn)上均存在很大的問題,導(dǎo)致了整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的效率較低。為此,我們紅星機(jī)械對風(fēng)掃煤磨進(jìn)行了技術(shù)改造,使磨煤機(jī)和回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)均達(dá)到增產(chǎn)節(jié)能的預(yù)期效果。

工藝流程及其問題分析

改造前的煤磨系統(tǒng)工藝流程見圖1。

煤磨系統(tǒng)工藝流程圖

改造前,煤磨系統(tǒng)主要存在以下幾個方面的問題。

1、烘干能力不足

烘干倉與粉磨倉長度比為1∶1.67,入磨原煤的烘干熱源由高溫風(fēng)機(jī)提供,熱風(fēng)經(jīng)風(fēng)機(jī)出口到煤磨入口的管道保溫效果不佳,熱力損失嚴(yán)重,降溫高達(dá)100℃,實(shí)際入磨風(fēng)溫只有190℃左右,以致磨內(nèi)烘干能力不足,當(dāng)原煤水分較高時,更難達(dá)到預(yù)期的烘干效果,使得煤粉水分超標(biāo)。

2、粉磨能力不足

相對于窯系統(tǒng)的生產(chǎn)能力,風(fēng)掃煤磨的粉磨能力本身就欠缺,再加之采用劣質(zhì)煤,易磨性較差,而且需要磨得更細(xì)。這對煤磨的高產(chǎn)高細(xì)要求極為不利,粉磨能力更顯得不足。

3、系統(tǒng)用風(fēng)量和磨機(jī)結(jié)構(gòu)問題

在風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)中,煤磨與選粉機(jī)作為系統(tǒng)的兩個主機(jī)設(shè)備,其用風(fēng)量各有不同的特定要求。由于原工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)時沒有區(qū)別考慮,兩者均采用相同的用風(fēng)量。由此帶來的問題是當(dāng)用風(fēng)量滿足磨機(jī)時,選粉機(jī)則因風(fēng)量不足而使其性能下降;若滿足選粉機(jī)風(fēng)量時,則磨機(jī)風(fēng)量過大,使煤粉在磨內(nèi)呈懸浮狀態(tài),磨內(nèi)因沉不住料而得不到有效粉磨,導(dǎo)致粉磨效率嚴(yán)重下降,產(chǎn)量和細(xì)度都難以保障。

同時,煤磨倉位結(jié)構(gòu)、研磨體級配、襯板形式、磨內(nèi)參數(shù)等也不盡合理,加劇了粉磨效率降低。

風(fēng)掃煤磨

技術(shù)改造

針對上述問題,公司于2013年底利用年度檢修的機(jī)會,對煤磨系統(tǒng)實(shí)施技術(shù)改造。改造工作主要分兩部分:一是工藝系統(tǒng)的完善與改進(jìn);二是煤磨內(nèi)部改造。

1、強(qiáng)化熱風(fēng)管道保溫和磨頭鎖風(fēng)

窯尾廢氣經(jīng)由高溫風(fēng)機(jī)出口到煤磨入口的熱風(fēng)管道,原有的保溫層較薄,且多有破損,以致熱損失高達(dá)100℃,實(shí)際入磨的熱風(fēng)溫度僅190℃左右,烘干效果被削弱。改造措施是,重新更換管道保溫層材質(zhì)并加強(qiáng)保溫,增加磨頭鎖風(fēng)以減少冷風(fēng)漏入。改造后經(jīng)現(xiàn)場標(biāo)定,在相同的磨機(jī)通風(fēng)量下,入磨熱風(fēng)從190℃提高到220℃~240℃,為改善磨機(jī)烘干粉磨的效率提供了熱源保障。

2、調(diào)整煤磨倉長結(jié)構(gòu)

對煤磨烘干倉和粉磨倉的長度比進(jìn)行重新分配,將煤磨烘干倉由原來的3m縮短到2.1m,相應(yīng)延長粉磨倉0.9m,使烘干倉與粉磨倉的長度比達(dá)到1∶2.81,以適應(yīng)磨機(jī)提產(chǎn)尤其是針對劣質(zhì)煤高細(xì)高產(chǎn)的要求。延長粉磨倉后的磨內(nèi)研磨體相應(yīng)增加,原來的電機(jī)功率500kW顯得不夠,故將其置換為560kW電機(jī)。

調(diào)整倉長結(jié)構(gòu)后的系統(tǒng)工藝流程及磨機(jī)主結(jié)構(gòu)不變,只在磨內(nèi)增加了有利于磨內(nèi)研磨體運(yùn)動強(qiáng)度的活化襯板和磨頭鎖風(fēng)裝置;電機(jī)的安裝形式和連接尺寸也沒有改變,原來的進(jìn)相機(jī)仍繼續(xù)使用,節(jié)省了改造費(fèi)用。

3、煤磨隔倉板和研磨體調(diào)整

煤磨內(nèi)部改造主要是針對倉位、隔倉板、研磨體級配等進(jìn)行調(diào)整,即:拆除原有隔倉板,同時拆除烘干倉內(nèi)1m的揚(yáng)料板,以縮短烘干倉、延長粉磨倉。在距離磨頭2m位置重新安裝隔倉板,同時在移除揚(yáng)料板的位置鋪設(shè)階梯襯板。因隔倉板位置正好位于磨頭入孔門中間,故封閉此入孔,檢修時可從磨頭進(jìn)料口進(jìn)入。

回轉(zhuǎn)窯

改造效果

改造后,煤磨產(chǎn)量從18t/h提高到20t/h,滿足了窯日產(chǎn)量從2750t大幅提產(chǎn)到2950t對煤粉的需求。熱工燒成制度和熟料質(zhì)量均趨于穩(wěn)定。由于入磨風(fēng)溫提高,磨機(jī)烘干能力增強(qiáng),煤粉水分也降低到≤1.4%,窯系統(tǒng)以前存在的結(jié)皮、結(jié)圈、窯尾漏料等問題均大為改善。同時,噸熟料發(fā)電量也有明顯的提高??偟膩砜?,改造后的煤磨系統(tǒng),生產(chǎn)成本降低,系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量大幅度提高,是一次非常成功的改造,尤其對劣質(zhì)煤的高產(chǎn)高細(xì)粉磨以及窯系統(tǒng)的提產(chǎn)提質(zhì)具有借鑒作用。

我們紅星機(jī)械的各種風(fēng)掃煤磨機(jī)、回轉(zhuǎn)窯等設(shè)備都是經(jīng)過技術(shù)升級之后打造的設(shè)備,性能有保障,環(huán)保效率高,歡迎前來我公司咨詢選購設(shè)備。

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